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數控銑床導軌副常見故障診斷?

發布時間:2019-05-29 14:51:54    點擊數:0   【

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1數控銑床導軌上的移動部件運動不或不能移動若導軌間過小或壓板與導軌壓過緊,或導軌表面研傷,都會造成移動部件運動不、卡滯至不能移動,進而產生進給電動機過熱報的故。如果故障原因是壓板壓得過緊,則應卸下壓板,新調壓板與導軌隙;如果是導軌鑲條調得太緊,使鑲條與導軌的間隙太小,則需松開條止動螺釘,調整鑲條螺栓,使運動部件運動靈活,保證0.03mm的塞尺無法塞進,然后鎖緊止動釘。

2數控銑床導軌研傷潤滑油能使導軌間形成一層極的油膜,阻止或減少導軌直接接觸,減小摩擦和磨損,從而延長導軌的使用壽命。同時,對于低速運動,導軌的潤滑可以防止爬行;對高速運動,則可減少摩擦熱和熱變形。

出現導軌研傷故障的主要原因是潤滑系統出現故,導致導軌潤不良,或因維護不佳,導軌防護罩損害但未及時更換,使導軌里落臟物。另外,長期件或承過分集中的載荷,也會使導軌局部磨損嚴重。

數控銑床

3數控銑床加工面在接刀處不平。導軌是數控銑床各主要部件相對位置和運動的基準,它的精度直接影響數控銑床成形運動之間的相互位置關系。因此它是影響工件的幾何誤差的主要因素之一。

排除此類故障的方法是調整機床使其水平調整導軌在水平面內和垂直面內的直線度誤差調前后軌在垂直面內的平行度(扭曲度差。

4數控銑床低速爬行低速運動時,作為運動部件的動產生爬行現象。低速運動的平穩性導軌的結構和潤滑,動、靜擦因數的差值,以及軌的剛度等有。因此,原來工作正常的數控床,若現低速爬行的故障,主要原因可潤滑系統潤滑泵工作不正常或油路堵塞,從而使導軌潤滑狀態不良。

數控銑床

 

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【例1】移動過程中產生機械干涉的故障維修。

故障現象某加工中心采用直線滾動軌,安裝后用手轉珠絲進行手感檢,發現作臺X軸方向移動過程中產生明的機械干涉,運動阻力很大。

故障分析及處理:故障明顯發生在機械結構部分下工作臺,首先檢滾珠絲杠與導軌的行度,檢合格。再檢查兩軌的行度,發現行度嚴超差。拆下兩條直線導軌中滑板上直線導軌安裝基行度,檢合格。再檢查直線導軌,發現一條直線軌的安裝基其滾道的平行度嚴重超差0.5mm。更換合格的軌,新裝好后故排除

【例2】跟蹤誤過大報的故障維修

故障現CJK6136型數控銑床運動過Z軸出現跟蹤過大報

障分析及處理該機床采用半閉環控制系統,Z移動時產跟蹤誤差報警,參數檢對電動機與杠的連接部行檢,結果正將系統的示方式設為負載電流顯示,空載時發現電流為額定電流的40%左右,快速移動時就出現跟蹤誤差過大報警。用手觸摸Z軸電動機,明顯感覺到電動機發熱。檢查Z軸導軌板,發現壓板與導軌間隙小于0.01mm。可以判斷是由于壓板壓得太緊而導致摩擦力太大,使得Z軸移動受阻,導致電動機電流過大而發熱,快速移動時產生丟步而造成跟蹤誤差過大報警。松開壓板,使得壓板與導軌間的間隙為0.02?0.04mm。鎖緊緊定螺母,重新運行,機床故障排除。

數控銑床

【例3】導軌潤滑不足的故障維修。

故障現象:TH6363型臥式加工中心Y軸導軌潤滑不足。

故障分析及處理:TH6363臥式加工中心采用單線阻尼式潤滑系統,故障產生以后,開始認為是潤滑時間間隔太長,導致Y軸潤滑不足。將潤滑電動機啟動時間間隔由15min改為10minY軸導軌潤滑有所改善但是油仍不理想,故又集中注意力查找潤滑管路問題,潤滑管路完好擰下Y軸導軌潤滑計件,檢發現計件中的小孔堵塞。清洗后,故障排除。

 

 

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